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一燒結機頭除塵系統共有電除塵器4臺,每臺的過濾面積180 m,處理風量 760 000m/h,其清灰方式為機械搖臂錘振打清灰。由于燒結機產生的粉塵具有高溫高濕、高比電阻等特性,在電除塵器的每個電場積灰程度各不相同。尤其是Ⅱ、Ⅲ電場的極板、極線積灰很難清除,由此帶來的電場參數波動,導致除塵效率大幅下降。同時,每臺電除塵器 的下部集灰斗都存在著積灰、架橋 、板結、下灰不暢、易堵塞等問題,嚴重影響了電除塵器的正常運行。針對現場的實際情況通過多次研究論證,決定采用聲波清灰技術,首先對一燒結機頭除塵 系統的電除塵器進行改造 。根據一燒結機頭除塵系統電除塵器電場的實際情況,安裝選用了鳳谷節能科技生產的聲波清灰器十二臺,具體選型、數量、位置見表1。該系統由聲波清灰器、氣源、過濾器、減壓閥、電磁閥 、電控單元 、聲能器 、諧振筒 和電除塵器及其灰斗組成。系統中的核心是聲能器,它是保證系統有效工作的必備部分,其產生的低頻、高能聲波經由諧振筒放大后進入電除塵器及其下的灰斗。
2 燒結機頭電除塵器基本狀況
電除塵器在工作狀態下,陰陽極上的粉塵不斷聚集、由薄變厚,經周期性的清灰落人集灰斗,完成捕集任務。由于機頭電除塵器采用搖臂錘振打清灰,在投產初期基本上可以保證清灰 效果。但隨著時間的推移,大量含濕氣體的進入,極板、極線掛灰不斷增多,導致其自身質量增加,振打加速度變小且衰減很快,清灰效果不斷惡化。特別是Ⅱ、Ⅲ電場灰塵顆粒較細,呈絮狀物附在板線上很難清除。放電極被大量積灰包裹 ,影響放電效果。同時陰陽極積灰太厚造成電暈封閉,導致反電暈現象時有發生,極大地影響了除塵效率 。
此外,電除塵器集灰斗在運行中由于煙氣濕度大,經常出現積灰架橋、板結、倉壁掛料 及堵灰現象。原設計的機械搖臂錘的振打力作用在倉壁上被物料吸收,不能傳遞到積灰深層,且越振越實。當某處掛料對電場極間距產生影響后,會導致電場電壓下降 ,甚至使電場接地。現將同一D A P 試樣按G B/T 10209.2 —200 1規定的P O分析方法和快速分析法的分析結果、絕對誤差以及各自耗用的時間列于表1。由表1可見,分析每一試樣耗用的時間僅 14 ~19 m in。
此外 ,考慮到現場工人操作方便 ,電磁閥的選型采用電動、手動通用型。現場工人可在電 除塵器灰斗附近操作電磁閥的手動按鈕,也可控制聲波清灰器工作 。
在電除塵器箱體中聲波清灰器安裝分布合理,與原振打裝置配合使用,可有效解決極板、極線清灰問題,同時還可用來解決灰倉出口架橋、膨灰、易堵、下灰不暢的難題,不僅提高了電除塵器的除塵效率,而且減輕了現場工人勞動強度,保證了電除塵器穩定、高效運行,滿足除塵達標的要求。